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采用高效性、可靠性、稳定性及可维护性的半封闭螺杆压缩机,合理的压缩机结构设计与精密的三维机械加工技术,确保压缩机高低压之间的串气减至极小,使压缩机在较宽的范围内保持高效运转;压缩机排气连续性高,气压脉动小,从而大大降低了机组的振动和噪音;采用压差供油方式,省去繁杂的油路系统,使整体结构简单,维护保养更为便利,运行更为可靠。
模块化的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输,在安装现场组合成完整的机组。该设计使机组具有重量轻、体积小,安装组合简单等优点,因而可以在吊装运输过程中节约大量费用。
风冷热泵机组在制热运行时,当空气侧换热器翅片表面温度低于空气露点温度且低于0℃时,换热器表面会结霜。结霜增加了换热热阻和减少了换热器的进风量,使机组制热量产生衰减。因此,当霜层达到一定厚度时,必须对空气侧换热器进行除霜。
①逆循环除霜,机组进入除霜程序,四通换向阀换向,机组从制热模式切换为除霜/制冷模式,同时空气侧换热器的风机停机;
②热气旁通除霜,机组进入除霜程序,四通换向阀不换向,机组仍处于制热循环,压缩机排气直接被旁通至需除霜的空气侧换热器。
2、由于主机在搬运途中及运转一段时间后,因振动可能产生接管、接头部分泄漏,故专业人员仍应于试车前后详加探漏试验。
机组除霜问题主要有除霜无法进行、除霜不彻底等,引发的原因一般由控制程序设置问题、电脑硬件故障、传感器位置设置不当等。
翅片表面结霜严重,霜层的导热热阻增大,空气与制冷剂之间的热交换无法进行,制冷剂在蒸发器内未完全蒸发的液态制冷剂积存在气液分离器并被吸入压缩机,引起压缩机液压缩,冷冻油被过量的液态制冷剂稀释,导致压缩机润滑恶化。系统长时间在此状况下运行,其结果是压缩机咬死,严重时电机烧毁。
翅片表面结霜未除尽或表面水未吹干,机组即进入制热运行,翅片上的残霜和水分很快结成冰,使蒸发器的传热恶化,制冷剂在蒸发器内未完全蒸发的液态制冷剂积存在气液分离器并被吸入压缩机,引起压缩机液压缩,冷冻油被过量的液态制冷剂稀释,导致压缩机润滑恶化。系统长时间在此状况下运行,其结果是压缩机咬死,严重时电机烧毁。
机组在正常工况范围内运行压缩机的抛油量和系统的回油量达成平衡,压缩机储油槽的油位维持正常的油平面。当这一平衡破坏了压缩机就容易发生跑油,造成油位波动而产生油位报警。
⑴ 过渡季节环境温度降低系统热负荷小,冷凝温度降低,当系统膨胀阀调节性能较差时。 ⑵制冷工况时热负荷较小,机组出水温度偏低(制热工况时,环境温度较低),系统膨胀阀仍维持在较大的流量运行,压缩机吸气过热度很小或几乎没有。
风冷热泵机组加装供油压差控制器是必要的,它可以监控压缩机油过滤器进出口压差的异动,确保压缩机正常供油。
四通换向阀滑阀卡死 这类故障较常见于运行时间不长的新机,主要原因⑴装配时系统管路内没处理干净,杂物进入阀体与阀芯间;⑵焊接管路时四通阀体降温不够,阀芯有变形。 这类故障造成的后果是压缩机供油压差减小,影响螺杆、轴承的润滑,机组长时间运行极易发生卡死。 这类故障可通过加装压缩机吸排气压差控制器进行监控,其设定值>4bar
这类故障同样较常见于运行时间不长的新机,主要原因 ⑴装配时系统管路内没处理干净,杂物进入阀体与阀芯间; ⑵焊接管路时四通阀体降温不够,阀芯(铁氟龙)有变形。
冷凝器出来的制冷剂部分经卡住的单向阀短路循环,直接进入蒸发器,未及完全蒸发的液态制冷剂积存在气液分离器并被吸入压缩机,引起压缩机液压缩、冷冻油被过量的液态制冷剂稀释。导致压缩机润滑恶化轴承受损,压缩机运行产生异音。
风冷热泵机组压缩机喷液系统管路在运行中管路接头发生断裂,究其原因主要是振动造成的。